近日,由西开有限与西电操动机构联合自主设计制造的ZF23-126断路器磨合装置顺利投入使用,保证了断路器在不充气的情况下就能完成200次机械操作试验,大幅度提高了装配效率,缩短了生产周期。
根据国家电网公司的最新要求,ZF23-126断路器产品装配完成后,应进行不少于200次的机械操作试验。常规情况下,断路器在装配后需注气进行200次机械操作试验,磨合完后回收SF6气体,再对产品进行清理,磨合周期较长,严重制约着GIS出产进度。
为了缩短出产周期,西开有限积极与西安交通大学进行技术沟通,按照西开有限提出的相关技术要求,西安交通大学设计了一套磨合装置,但该磨合装置报价过高。为了降低成本,西开有限决定委托西电操动机构重新设计制造。
方案设计初期,为了保证磨合装置的操作便捷可靠,关键是要确定好产品分、合闸力值范围及磨合装置与断路器本体的连接方式。为此,工艺管理处设计了工装,测量了分、合闸力矩值,为确定磨合装置输出功打下了基础。同时设计的断路器专用装配底架解决了断路器与设备的连接问题。西开有限针对该磨合装置的技术要求,如“磨合方式、磨合速度、机构输出角度、行程限制、操作方式”等参数,先后四次组织西电操动机构、成品二车间、智能化处、检验处等相关部门人员对设计方案进行评审和改进,最终形成了研制方案。
方案确定后,为了保证磨合装置能够尽快投入成品二车间使用,减轻车间的履约压力,西电操动机构员工急生产之所急,放弃周末休息时间,每天加班加点,保证了磨合装置于7月底便投入车间使用。车间原来断路器磨合方式是由两名装配人员换班手动磨合,劳动强度大,磨合一台需要8小时,该装置试用后,磨合一台只需要2小时,并且设置好磨合参数后可以实现无人值守。
装置投入车间后,西开有限还派专人对磨合情况进行跟踪,详细记录每次机械操作试验的分、合闸力矩值和主回路电阻值,根据对断路器机械操作试验数据的统计分析,西开有限又制定出了下一步的详细试验方案。