入夏以后天气炎热,西开电气壳体车间原有焊机配置的水箱水循环速度慢、降温效果不理想,导致焊枪频繁烧坏。壳体车间维修组、设备员收到反馈消息后立即到现场与焊工技师沟通讨论,自制节能焊接水箱。
大家集思广益、共同想办法改进,用废弃的508×8筒子对水箱进行改造,在筒子上端加装风机,中间加过滤网,底部放置水泵并安装排水阀,增大水的压力、加快水流速度,利用水箱的高度使冷却回水形成落差,同时利用散热风扇、开散热孔提高散热效果。通过以上一系列优化改进,使用后近一个月未发生一起爆管烧枪现象,新水箱的使用效果非常理想。
通过使用验证,自制水箱可代替原来外购的两台水箱,一个自制水箱节约采购费用万余元。同时,自制水箱的使用避免了焊枪频繁烧坏的现象,大幅度降低了壳体车间焊枪的使用数量和成本,每台自制水箱使用后每月可降低焊枪更换成本接近两万。
目前,西开电气壳体车间计划将自制水箱在全车间焊接班组进行推广使用,已使用三个自制水箱,节约水箱采购成本、焊枪更换成本共计9万多元。
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