西电西变线圈车间根据企业精益生产推进要求,在做好前期理念灌输、现场清理工作后,现正加快推进步伐进行工序试行。
线圈车间在确保“三按”生产及产品品质的前提下,在焊接工序推进精益化生产方式,制订了相应改进方案及试点产品。
首台试点产品为甘肃兰州东750kV500MVA产品,该产品共计焊接高压、中压线圈各2柱,出头焊接低压、调压线圈共3柱。首先,按照精益生产改进方案,完善了人员编制和工作分配方式。以前十几个人围绕着一个线圈,改进后,将小组原有24名员工分成四组,每6人一柱线圈,避免了人员断档闲置状态。同时,根据线圈结构的不同,提前策划总工作量,并分解到日,从而减少人员停工等待的时间,保证当天任务当天完成。
对于焊接时剥纸开线去漆环节,原工序是整体线圈出头开线,工作人员较多,焊接修挫时产生的粉尘易进入线饼。改进后,工作人员在同一工作面,按照计划的工作量,在线圈上从上至下打开多少干多少,不操作的地方决不开线,并对当天完成的线饼进行检查及吸尘处理,确认无误后用保鲜膜包裹防护,有效杜绝了金属粉尘的进入,不产生重复污染,提高了产品的清洁度,确保了产品质量。
通过精益生产方案的试行,首台甘肃兰州东750kV 500MVA产品,从7月9日开工到7月25日全部完工,共计生产工期17天,较原先的23天工期压缩了近6天时间,生产效率提高了26%,初步达到预期效果。
西电西变线圈车间将根据首台经验,继续寻找不足,不断完善改进,为后续精益生产工作的开展打好前锋。
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