中投顾问煤炭行业研究员邱希哲认为,此次上网电价下调并非真正意义上的“煤电联动”,恰恰从侧面折射出煤电联动机制还远未到位
近日,有媒体报道称,上网电价下调政策已经敲定,下调幅度在0.01元/千瓦时左右,各地区下调幅度有所差别,煤电联动机制是本次调价的主要因素,具体下调的时间尚未最终确定。另有知情人士透露,上述调价方案或将在8月中旬出台。
事实上,今年年初以来,由于煤价连续下跌,“煤电联动”政策实施以及“上网电价下调”的声音就不绝于耳。
但中投顾问煤炭行业研究员邱希哲向记者表示,此次上网电价下调并非真正意义上的“煤电联动”,恰恰从侧面折射出煤电联动这一政策形同虚设。
电价下调与“煤电联动”无关?
据了解,我国从2013年初开始实施的新煤电成本价格联动办法,将煤价变化5%作为电力调价的触发条件。2012年底的相关文件要求,“完善煤电价格联动机制。继续实施并不断完善煤电价格联动机制,当电煤价格波动幅度超过5%时,以年度为周期,相应调整上网电价,同时将电力企业消纳煤价波动的比例由30%调整为10%”。
但2011年底开始,煤炭价格从高峰一路下跌,最近一期的环渤海动力煤价格指数创下482元/吨的新低,已经连降10周。煤电联动作为电价定价变化的机制,其变动幅度已远远超过触发条件。
邱希哲认为,此次上网电价下调并非真正意义上的“煤电联动”,恰恰从侧面折射出煤电联动这一政策形同虚设。一方面,煤电联动政策有实施条件、实施时限、实施细则,当前煤价波动已经远远超出相关标准,严重滞后的电价下调与煤电联动没有实质性关系,即便是为了加强二者联动性,上网电价调整也是“伪煤电联动”;另一方面,煤电联动政策的初衷是实现煤炭行业市场化、电价改革市场化,而如今电力价格由政府部门严格把控,煤炭价格受巨头企业影响,电价调节与市场化改革之间没有太大关系。
中国能源经济研究院研究员陈哲也向《证券日报》记者分析称,浙江、山东等地的电厂已经确认了上网电价下调的消息,应该已经落实了,不是空穴来风。但这次下调上网电价的政策出台可能并非基于“煤电联动”,按照煤电联动的政策要求应该是以年度为单位,现在应该还没有到。
事实上,去年10月份上网电价已经有了一次下调,上次下调也不是基于煤电联动,而是以“鼓励燃煤发电企业进行脱硝、除尘改造”的名义。
据了解,去年10月,国家发改委发布消息,除云南省和四川省未作调整外,29个省份均下调了上网电价,幅度在每千瓦时0.9分至每千瓦时2.5分;同时,提高可再生能源电价附加、脱硝电价标准,新增除尘电价,以支持可再生能源发展,鼓励燃煤发电企业进行脱硝、除尘改造,改善大气质量。
或影响电企利润逾100亿元
据了解,2012年以来煤炭价格不断走低让以火电为主的发电集团利润大翻身,2013年年报显示,五大发电集团利润总额达到740.34亿元。但上网电价下调,必然导致火电企业的利润回吐。
公开数字显示,2013年火电发电量4.19万亿千瓦时,同比增长7.0%。
如果上网电价按上述传言的下调0.01元/千瓦时的降幅,以去年发电量全年发电量技术计算,在今年剩余的4个多月时间,或将影响火电企业利润逾100亿元。
可见上网电价下调对火电企业的影响将非常显著,而且,电企利润的大幅回吐必将导致火电企业向上游煤炭企业施压,预计如果上述下调上网电价的政策落地,将造成煤价的新一轮下跌。
据了解,现在,虽然煤炭价格大幅下跌,五大电力集团盈利能力大增,但从全国火电行业来看,在环保压力陡增的情况下,还有20%以上的火电企业仍处在亏损状态,特别是云南、贵州等地区。
邱希哲也认为,上网电价下调会对电力企业造成一定影响,仅五大电力集团利润便可能回吐利润超过50亿元,中小电力企业的盈利空间更将被大大压缩,加之环保政策收紧、营业成本上升,中小企业在煤价大幅下挫的情况下也不会出现暴利,前些年“所作出的牺牲无法得到有效偿还”,煤电之争获奖愈演愈烈,电力价格、煤炭价格会更加难以理顺,核心领域的攻关工作会更困难。
以近日披露半年报的华能国际为例,华能国际今年的半年报显示,公司今年上半年实现营业收入646.06亿元,同比微增0.85%;归属于上市公司股东净利润达到67.02亿元,同比增长13.7%。因为国家经济结构转型、全社会用电量同比增幅不大,公司境内电厂上半年完成发电量1517亿千瓦时,同比仅增长1.5%。
如果按照上网电价下调0.01元/千瓦时计算,华能国际上半年1517亿千瓦时的发电量,影响利润将超过15亿元。如果该政策8月中旬公布出来,未来到今年年底四个多月时间,影响该公司利润或超10亿元。